
剛果(金)SICOMINES銅鈷礦是華剛礦業股份有限公司負責建設和管理的大型礦山,項目(mù)分兩期建(jiàn)設,一期采選建設規模4550kt/a,二期擴大到9100kt/a。項目一期建設一條濕法生產線,處理選礦廠生產的氧化銅精礦,生產(chǎn)陰極銅,規模8.24萬噸/年,硫化銅精礦一期全(quán)部外售(shòu),二期建設再考慮(lǜ)硫化銅精礦的處理。項目二期啟動之前,華剛礦業在項目一(yī)期的(de)基礎上(shàng)建設焙燒爐係統(tǒng),通過對項目一(yī)期生產能力進行填平補齊,最大限度提高項目一期陰極銅(tóng)產量。製氧成套設備用於為焙(bèi)燒爐係統提供富氧,根據工藝計算,該(gāi)項目需要采購一套5000Nm³/h(純氧量)製氧成(chéng)套設備。經過業主多次考察昆山錦程氣體設備有限公司製氧設備(bèi),最終決定采購錦程氣體VPSA製氧設(shè)備。
技(jì)術性能
1.性能參數
氧氣產量:6250Nm³/h(80%)
氧氣純度:80±1%
氧壓機排氣壓力:0.03MPa
起動時間(jiān):30min
年開工率:99%
2.公(gōng)用工程
製氧設備循環(huán)冷卻水用量:40m³/h
製氧設備(bèi)軟(ruǎn)化水用量:10m³/h
氧氣增壓機(jī)循環冷卻水用量:10m³/h
製氧(yǎng)設備裝機(jī)功率:2500KW
氧氣壓縮機裝(zhuāng)機(jī)功率:90KW
輔助設備及公用工程裝機(jī)功率:50KW
製氧站占地麵積:37×35m²
工(gōng)藝流程
a處過(guò)濾的空氣在(zài)鼓風機的輸送下,進入裝有分子篩及活性氧化鋁的吸附塔A或B。當空氣流經塔內分子篩固(gù)定(dìng)床層(céng)時,空氣(qì)中的氮氣分子在吸附作用力下擴散到分子篩固體中去,氧氣分子和氬氣原子則通過床層到緩衝罐中,並(bìng)由氧壓機加壓到客戶的使用壓力後,輸送到儲氣(qì)罐通過(guò)C處輸出供(gòng)用戶使用。
經過一段時間的吸附,分子篩顆粒中充滿氮氣分子,達到吸附(fù)飽和階段,此時(shí)關閉空氣進口閥,利用塔內的(de)富氧空氣對剛抽真空的另一塔進行衝洗(xǐ),等壓力降到某一值時關閉均壓(yā)閥(fá),同時打開真空泵進口閥對塔體抽真空,氮氣由b處排出。
到一定真空度後再利用另一塔內的富氧氣及(jí)緩衝罐中部份產品氣對分子篩衝洗,從(cóng)而使吸(xī)附劑徹底解吸。吸附劑解吸過程完成後,用(yòng)產品氣對塔(tǎ)進行充壓,充(chōng)壓至某一低真空度值後關閉緩衝閥,打開鼓風機出口閥對吸附(fù)塔進行充壓(yā),為下一次吸附做準備。
近年來, 簡化工藝流程是VPSA製氧(yǎng)工藝發展的趨勢之一。由過去的三床、四床(chuáng)向單床或(huò)兩床發展。
三床製氧工藝鼓風機連(lián)續工作,壓力波動小,同(tóng)時氧氣產品壓力高,波動小。同(tóng)兩床製氧工藝比(bǐ)較,主要存在以下不足:
1)與兩床製氧工藝吸附、解吸時間相同的條件下(xià),三床(chuáng)循環周期時間比兩床長1/3,吸附劑用量增加。
2)吸附塔和切換閥的數量增加。
3)鼓風(fēng)機平均排氣壓力和溫度高於兩床,排氣溫(wēn)度高,直(zhí)接影響(xiǎng)床層吸附溫度,吸附劑的吸附能力下降。排氣壓力高,鼓(gǔ)風機能耗增加(jiā)。同時,國外知名VPSA製氧企業基本上都(dōu)采用兩床工藝。
工藝設備(bèi)配置
1.鼓風機、真空泵、增壓機
鼓風機和真空泵共用了一台(tái)電機,電機功率1250KW。鼓風機由山東章丘鼓風機有限公司生產,理論流量558.32m³/min,。真空泵選(xuǎn)用了一台濕式羅茨真空泵,每台理論流量(liàng)777.6m³/ min。氧氣增壓機選用(yòng)一台羅茨氧氣增壓風機,理論流量52m³/min,電機功率45KW。章鼓和TAIKO成立過合資廠,其早期的產品一直有TAIKO的標誌,目前雖然合資到期,其產品不再打TAIKO的名稱,但我們選用的設備其軸承還是進口耐(nài)磨(mó)軸承,使用情況一直很好。鼓風機和真空泵(bèng)為VPSA變壓吸附製氧裝置提供所需的壓縮(suō)空氣和解吸所需的真空度和抽速,其流量、壓(yā)力等要求根據VPSA變壓吸附製氧裝置的消耗而定。該鼓風機和真空泵由山東章丘鼓風機廠(chǎng)引進日本大株式會社專有技術進行消化吸收的基礎上自行設計製造,其性能完全達到原裝(zhuāng)進口鼓(gǔ)風機的性能,主要部件實現國產化,備品備(bèi)件完全國內提供,維護費用低,壓縮腔主要由彼此不接觸的一對雙葉“”字型轉子構成,無潤(rùn)滑油汙染(rǎn)。
2.切換蝶閥
變壓吸附製氧設(shè)備(bèi)整套程序運行的可靠性很大程度上取(qǔ)決(jué)於切換蝶閥的可靠性(xìng),首先要有足夠的運行壽命,其次要有很短的(de)啟閉時間和很高的密(mì)封性,KINGHOODGAS所用VPSA變壓吸附製氧設備專用切換(huàn)蝶閥為日本進口OKM,該閥(fá)門是廠家專門為(wéi)昆山錦程變壓吸附流程設計(jì)。通過昆山錦程對(duì)該閥(fá)門十餘年的使用經驗,充分肯定了該閥門的性能。
其特點:
(1)雙偏心結構,使閥瓣和閥座(zuò)僅在閥門完全關閉時才(cái)接觸,磨損低、壽命高(gāo)、密封力矩小(xiǎo)、操作靈(líng)活 ;
(2)當氣流作用於閥(fá)瓣(bàn)和閥座時,自動產生一密(mì)封力,這就意味(wèi)著在一定壓(yā)力範圍內,氣流(liú)壓力越高,密封(fēng)性(xìng)能(néng)越佳,即獨特的自密封機構。
3.吸附器
采用四台立式軸向雙層結構(gòu)形式吸(xī)附器,床層高度1500mm,吸附器采用德(dé)國拜(bài)耳獨特的(de)氣體分布結構,保證了床層氣流分(fèn)布的均勻性。每個吸附床由(yóu)兩層分(fèn)子篩(shāi)材料和經過鋼絲網分開(kāi)的被動壓緊層組成。在吸附(fù)塔的底部(bù)有一套支撐裝置固定吸附床的(de)位置。空氣在經(jīng)過鼓風機組(zǔ)件(jiàn)後進入到吸附塔的底部。空氣首先需要通過預處理分子篩,在那裏可以除去水氣和二氧化碳。水分和二氧化碳等汙染物的(de)通過將對主分子篩造成不可恢複的損害。吸附器裝填的是製氧專用吸附劑,選用德國拜(bài)耳研發,上海恒業分子篩(shāi)股份有限公司生產的高效VPSA製氧專用(yòng)分子篩, 其氧氮分離係數超過6,性能達到世界水平。
4.氧氣緩衝(chōng)罐
氧氣緩衝罐兩(liǎng)台,每台容積100m³,用於產品緩衝。
5.儀表(biǎo)空氣係統
儀表空氣壓縮機選用兩台阿特(tè)拉斯螺(luó)杆空壓機(jī), 吸入氣(qì)量4.5m³/h,壓力0.8MPa,電機功率30KW,吸幹機為(wéi)無(wú)熱幹燥機組,幹燥氣露(lù)點為(wéi)-40°C。
6.儀表控製(zhì)係統
儀表控製係統無人(rén)化管(guǎn)理要求設計和儀表配置。采用PLC邏輯程序和上位機聯合控製,具有通訊和遠程控製功能。用(yòng)一條電話線,通過一對一(yī)撥號連接方(fāng)式,可進行遠程操作控(kòng)製、程序修改。從而(ér)可以用戶的用(yòng)氣特點,在較長(zhǎng)時間內(nèi)逐步調整控製程序(xù),使之最優化。
7.PLC係統主機(jī)采用德國
SIEMENS公司產(chǎn)品。
8.就地儀表
變送器選用日本橫河。在(zài)線氧分儀選用上海昶哎。
9.輔(fǔ)助設備(bèi)
9.1軟(ruǎn)化水係(xì)統
真空泵及氧氣增壓機要求10m³/h軟化水作為密封水,密封水是以自(zì)吸的方式進入泵口,軟化水(shuǐ)係統(tǒng)由用戶自建,選用了一套全自動軟化水裝置,給水指標達到(dào)了低壓鍋爐用軟化水等級。我(wǒ)國濕式真空泵葉輪間間隙比較大,對密封水水質要求不(bú)高(gāo),總硬度≤200mg/l可滿足要求,許多地方采用(yòng)自來水(shuǐ)做密封水,經長期運行考核(hé),未發現結構(gòu)現象(xiàng)。
9.2循環冷卻水係統
6250m³/h製氧站在非洲(zhōu)高(gāo)熱地區,因距離較遠,用戶決定在製氧站單獨(dú)建立一套循環冷卻水係統,並配置(zhì)了一台200t/h冷卻(què)塔,循環水冷卻係(xì)統(tǒng)由用戶(hù)承建。
9.3廠房
6250Nm³/hVPSA製(zhì)氧設備(bèi)的(de)廠房是新建製(zhì)氧(yǎng)廠房。由於地處非洲,機器設備均室內布置。主廠房麵積為35×257,雙層結構,廠房(fáng)淨高8m。主廠房內部經消音處理,廠房處噪音≤65dB。
性能測試
因調試過程較為順(shùn)利,用戶對該套製(zhì)氧設備(bèi)性能指標有了一定認識和了解。以一個月連續運行記(jì)錄數據的平均值作為裝置性能指標考核依據(jù)。
2017年12月中旬該工程項目通過驗收,測試結果如下:
氧氣平均產量:6600m³/h
氧氣平均純(chún)度:83%
24小時製氧(yǎng)站平均耗電:48000KW/h
上述(shù)點(diǎn)好指標以製氧站配電係統進(jìn)線櫃上電(diàn)度表的讀(dú)數為依據。包括製氧設(shè)備、製氧機輔助設備和公用(yòng)工程耗電。
出現的問題及改進
工程項目的建設地(dì)屬高熱地區,由於鼓風(fēng)機壓比限製,鼓風機出口溫度(dù)較高。換熱器設計較小,在實際調試過程中調整了周期,正壓有所下降,進塔溫度才有所降低。工程設計中,強調了冬季運行的安全性,忽略了夏季運行氣溫高給設備(bèi)運行帶來的危害性,故(gù)鼓風機吸風口放置在室內。為(wéi)防止噪音擴(kuò)散,主(zhǔ)廠房基本為全密閉結構,自然通氣(qì)不良,設置的通風設備(bèi)能力不足,導致廠房內溫度(dù)比環境(jìng)溫度高約10℃,環境(jìng)溫度28℃時,鼓風機排(pái)氣溫度高達75℃。吸附(fù)溫度(dù)高,吸附劑吸附性能下降,導致氧氣產量或氧氣純度下降。針對出現的問題,增加機械通風設備。同時(shí),改進操作程序和操作工況,取得了良好的效(xiào)果。
總結與展望
* VPSAO-6250-4B型VPSA製氧設備是昆山錦程氣體設備有限公司采用高效專用(yòng)VPSA製氧分(fèn)子篩在高(gāo)熱地區大型規模製氧設備。它的成功,為昆山錦程發展(zhǎn)大型VPSA製氧設備奠定了良好的基礎。
* VPSAO-6250-4B型VPSA高原製氧設備整(zhěng)體技術性(xìng)能指標(biāo),在原有甘肅VPSAO-6250-4B的基礎上,已達到和接近(jìn)國際同類產品先進水平,成套機組裝備水平與國外產品存在一定差距。
* LiX型分子篩的應用呈上升趨勢。新型(xíng)更高效的(de)製氧專用分子篩還處(chù)在試驗研究階段,短時間內難以取代LiX型分子篩。
* 簡化流程、降低能耗、降低(dī)投資(zī)、擴(kuò)大產氧(yǎng)規模。
* 製氧工藝流程和操作工藝變化不大,重點優化操作工藝參數,簡化和降低配套機組要求。例如:單級(jí)真(zhēn)空泵取(qǔ)代雙級真空泵;幹式真空泵取代濕式真空泵;鼓風(fēng)機和真空泵風冷、模塊化設計、預拚裝、取消鼓風機出口(kǒu)的換熱器等。
* 工藝參數控製和負荷隨機調(diào)節進一步完善和提(tí)高。
* 昆山錦程氣體VPSA製氧技術的發展,受我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品總體水平的製約(yuē)。以鼓風機、真空(kōng)泵為例(lì),目前的產品品種單一(yī),單機能力小,機械效率和國外設(shè)備相比較有較大的差距,新技術采用(yòng)進展(zhǎn)緩慢。急需的壓(yā)力(lì)脈動小,排氣(qì)溫(wēn)度低的鼓風機,幹(gàn)式真空泵等設備,短期內難以裝備VPSA製氧設備。
* 麵對現有技術水平現狀,隻有加大研發投入,不走跟隨技術發展(zhǎn)的老路,超前予研新一代製(zhì)氧工藝。近期應充分發揮自身優勢,回避(bì)短期內難以解決的技術弱勢,研製新的工藝。