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空分裝置如何快速安全吹掃?

來源: 更新:2018-08-03 00:00:00 作(zuò)者: 瀏覽:3339次
 本文簡介了因膨脹機後冷卻器泄(xiè)漏,導(dǎo)致空(kōng)氣將(jiāng)冷卻水(shuǐ)帶入主換熱(rè)器。由於換熱器溫(wēn)度較低水(shuǐ)分(fèn)在管道中結冰,造成管(guǎn)道堵塞進塔空氣量減少氧氣產量下降能耗增加。本文主要(yào)從如何安全快速的對換熱器進行複熱(rè)吹(chuī)掃,並恢複生產提(tí)高氧產量降低能耗。結合生產實際情況對事故現(xiàn)象(xiàng)進行分析,同時提出處(chù)理措施。

 

 

現已重慶國際(jì)複合材料有限公司(sī)(成渝氣體)長壽製氧(yǎng)站 8500Nm³/h 空(kōng)分設備為例,該空分主要為池窯提供持續不間斷的氧氣,目前已運行近(jìn)七年,設備問題逐步體現,其中單體(tǐ)設備部件膨脹機冷卻器多次出現內漏,導致水份隨增壓空氣進入主換熱器,造(zào)成(chéng)主換熱器(qì)堵塞。

 

主換熱器簡介

成渝(yú)氣體8500Nm³/h 空分設備中主換熱器采用鋁合金板式換熱器(qì),該換熱器主要是用薄金屬板壓製成具有一定波紋形狀的換熱板片,然後疊裝,用夾板、螺栓緊固而成的一種換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,通過半片進行熱量交換。

 

 

換熱器的調節控製方式

 

8500Nm³/h空分換熱器主(zhǔ)要由E1-A、E1-B、E1-C三部分組成,加工空氣與出塔汙氮氣和(hé)氧(yǎng)氣分別從三(sān)個換熱器中通過。主要是利用出塔的低溫汙氮氣和氧氣將進塔的空氣(qì)進行冷卻,此過程在空分係統中稱為:冷量回收。


根據工藝要求空氣進換熱器水份和(hé)二氧化碳含量≤2ppm,進塔空(kōng)氣(qì)中的水份和二氧化碳主要(yào)由分子篩(shāi)進行過濾和吸附。換熱器的低溫氣出塔熱端溫(wēn)度和進塔空氣冷端溫度主要由FCV102A(氧氣去用戶調節(jiē)閥)、FCV102B(氧氣放空調節閥)、FCV103(汙氮氣去預冷調節閥)、V104(汙氮(dàn)氣去純化)進行(háng)調節控製,使汙(wū)氮氣和氧氣均勻通過(guò)E1-A、E1-B、E1-C換熱器,三個換熱器的低溫氣體出塔溫度為常溫,熱端溫(wēn)差控製≤2℃。

 

熱端溫差越(yuè)大冷損就越大,空分設備運行能耗增(zēng)加。


換熱器堵塞現象

 

 

在空分裝置(zhì)正常運行時,2#膨脹機增壓後(hòu)空氣出口水份含量分析AIA402突然(rán)出現波動,最高上漲到54.7ppm,以遠遠超過正常值在(zài)2ppm。同時2#膨脹空氣與(yǔ)主換阻力(lì)PI405AA也增長至50kPa,導致(zhì)膨脹空氣進塔量突然減少2000m³/h。這時主換熱器也出現嚴重偏流,空氣進(jìn)塔溫度為20℃,而主換熱器氧氣通路熱端TI2B溫度持續下(xià)降至0℃(正常值為19.6℃)。同時主塔上塔壓(yā)力也出現上漲趨勢,最終上塔壓力漲至59.5kPa,導致整個空(kōng)分係統壓力升高,產能下降。

 

處理措施

 

為保證空(kōng)分設備安全運行,對工(gōng)況運行進行調整。將2號膨(péng)脹機切換至1號膨脹機運行(háng),因換熱(rè)器出(chū)現嚴重偏流,為防止因氧氣產量過大帶出的冷量過盛造(zào)成管道凍裂,並(bìng)降低氧氣(qì)產出(chū)量控製熱端溫度在1℃以上。上塔壓力一旦超過(guò)60kPa就屬於(yú)超壓運(yùn)行,防(fáng)止上塔超壓保證空分設備的安全運行通過開大汙氮氣放空閥FCV103來調節上塔壓力在55kPa以內。通過對工況(kuàng)運行方(fāng)式的(de)調(diào)整,空分(fèn)設(shè)備運行逐步平穩,但設備能耗有所增加(jiā)。


分子篩故障分析——經分析分子篩冷吹溫(wēn)度(dù)為132℃,屬正常範圍(wéi)內,空氣出(chū)分子篩CO2分析AIA1203為1.54ppm。並通過便攜式露點分析(xī)儀進行(háng)分(fèn)析對比,現場分析結果顯示露點為-75℃以下,經對比分析在正常範圍內。排除因分子篩(shāi)原因導致水份或CO2進入主(zhǔ)換熱器的可能。


膨脹機故障分析——純化空氣經膨脹(zhàng)機(jī)增(zēng)壓後(hòu)出口溫度會升高30℃左右達到60℃以上,需經過後冷卻器利用(yòng)冷凍水對空氣進行降溫(wēn)至30℃以內,而空氣增壓後出口水份分析(xī)AIA2波動較大,最高上漲到54.7ppm已(yǐ)超過正常值的270倍,通過手動對膨脹空氣進(jìn)行露點分(fèn)析高於-60℃。通過以上數據進行對比,初步(bù)懷疑可能是2#膨脹(zhàng)機增壓機後(hòu)冷卻器內漏。通過檢修人員將後冷卻器進行(háng)拆卸,並(bìng)用壓縮空氣做保壓試漏,發現回水路管道壁有大量氣泡滲出(見下圖)。由此確定(dìng)是由於2#膨脹機增壓機後冷卻器內漏,空氣將水分帶入換熱器凝(níng)結成(chéng)冰,將空(kōng)氣管道堵塞造成工(gōng)況異常變化。同時因(yīn)進換熱器的空氣量減少造成主換(huàn)熱器偏流熱端(duān)溫差增大。

圖為:後冷卻器泄漏


 

安全快速吹掃措施論證(zhèng)

 

空分裝置是以(yǐ)長期穩定的方式運行(háng),一旦出現故障停車就會造成損失,停車時間越長損失就越大(dà)。如何嚴格控製檢修時(shí)間非常重要,當主換熱(rè)器出現堵塞,根據堵塞的情況進(jìn)行(háng)停車對換熱器進行加溫吹掃。


具體操作方式如下:


係統退氣操作——當主換熱器(qì)出現堵塞,且嚴重程度已影響主塔工況,必須對換(huàn)熱器進行吹(chuī)掃(sǎo)。首先將設備供氧切換由(yóu)後備係統供氧(75m³貯槽和液氧泵同時供(gòng)氧(yǎng),充車泵向75m³貯槽補充液氧)的方式。壓力≥0.13Mpa保證其(qí)它生產部門正常供氧。根(gēn)據空分設備正(zhèng)常停車流程對係統進行退氣,注意(yì)觀(guān)察空壓機排氣壓力≤0.7Mpa,避免因壓力超高導致(zhì)空壓機卸載。


上塔壓力控製——退氣完成後將主塔各主要進氣閥門(mén)HV4、HV5等關閉,同時關閉氧氣和汙氮氣出塔FCV102A、FCV102B、FCV103、V104閥(fá)門,防(fáng)止低溫返流氣體通過換熱器增加吹掃時間。為快速對換熱器進行吹掃,氧(yǎng)氣和氮(dàn)氣經換熱(rè)器出塔閥門必須關閉(bì),主塔(tǎ)處於密閉狀態容易出現超壓。通過(guò)氮氣出純氬塔塔壓力調節PCV704閥,使主塔壓力返流至精氬塔冷凝器K703,再通過V761、PCV703放空閥進(jìn)行調(diào)節上塔壓力。


吹掃空氣量調節——在全負荷運行情況下(xià),將2#空壓機停車(chē),1#空壓機繼續運行。同時將預冷係統空冷塔冷凍水量減小(xiǎo),提高空氣出空冷塔溫度(控製在20℃)。為保(bǎo)證分子篩正常運行(háng),將V1218閥(純化空氣做再生氣閥)開啟使空氣旁通至分子篩做再生氣,再生氣量控製在9700m³/h左右,使分(fèn)子篩繼續運行,進塔空氣量控(kòng)製(zhì)在12000m³/h,進(jìn)塔壓(yā)力控製在0.65Mpa。


膨脹機通路吹掃——首先(xiān)關閉膨脹機出口閥,使空(kōng)氣經分子篩出口(kǒu)→膨脹(zhàng)機增壓端→過主換熱器→經膨脹機進口→經膨脹機出(chū)口吹除閥V304、V305進(jìn)行吹(chuī)掃。注意(yì)觀察增壓空氣出主換熱器中抽和地抽(chōu)溫度變化,並隨時對(duì)吹除閥(fá)出口(kǒu)進(jìn)行溫度和露點進行分析,當溫度與分子篩出口相近且露點溫度低於-60℃以下為吹掃合格(gé)。


空氣進下塔通路吹掃——首先關閉空氣進下塔HV5閥,使空(kōng)氣經分子篩出口→過主換熱器→經下塔吹除閥V303進行吹掃。對吹除閥出口進行溫度和露(lù)點分析,當溫度與分子篩出(chū)口相近且(qiě)露點溫度低於-60℃以下為吹掃合格。


 吹掃流程圖

 

吹掃論證

 

通常空分設備按照以往(wǎng)的加溫吹掃方式,需要將主冷、下塔和液氧蒸發器的液體排盡,再進行加溫(wēn)吹掃。主塔排液需要12小時,主塔吹掃至正溫需要48小時,吹掃完成後複產(chǎn)積液需要36小時,整個大加溫吹掃到積液複(fù)產共(gòng)計需96小時。通過實際操作單獨對(duì)主塔進行保冷保壓,並對換熱器進行獨立(lì)吹掃。有效的避免了主塔的冷量不能返流到換熱器增加吹掃時間。且主冷還保留了冷量和液體,進一步加快了複產時間(jiān)。經統計主換熱器吹(chuī)掃2.5小時後溫(wēn)度達到30℃,吹(chuī)除閥露(lù)點分析達到≤-60℃以下(xià)。這一數據表(biǎo)明換熱器吹掃(sǎo)已合格,並進行複產調試,經過4小時的調試順利複產。


 

 

 總結 

 

在空分裝置正常運行的情況下,一旦出現(xiàn)冷卻器內漏(lòu)空氣將水帶入換熱器造成堵塞,是不可逆的,隻得停(tíng)車對(duì)主換熱器進行加溫吹掃。吹掃的時間長短至關重要。如吹掃時間過長會導致企業液氧采購(gòu)成本增加,同時主(zhǔ)塔(tǎ)保冷保壓時間過長會造成主塔冷(lěng)量損失增大,會導致下次冷開(kāi)車(chē)時間過長從而導致能耗增(zēng)加。通過此次吹(chuī)掃總結,縮短了主(zhǔ)換熱器的(de)吹掃時間,並在短時間內恢(huī)複生產,最終實現(xiàn)了最好的經(jīng)濟效益。

摘自:2018年《氣體分離》雜誌第三期

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